近期,我公司分別對兩號、三號橋吊的起升鋼絲繩進行了計劃性的更換。在整個作業(yè)過程中,由于采用了新、舊鋼絲繩對焊的小技改,不但節(jié)省了大量的人力、物力,同時大大地縮短作業(yè)時間,使我們更深刻地領(lǐng)悟到小技改也能帶來高效率。 傳統(tǒng)對接方式一般采用一根較細鋼絲繩分別嵌入新、舊鋼絲繩的對接端,通過對起升卷揚筒的正反轉(zhuǎn)來控制新、舊鋼絲繩收放,以舊鋼絲繩帶動新鋼絲繩的運行方式,從而達到更換新鋼絲繩的目的。傳統(tǒng)的對接方式在整個作業(yè)過程中存在以下幾個弊端:其一、難度大。由于起升鋼絲繩直徑達28mm,固有的硬度使對接起來有很大的困難,故每次都是請經(jīng)驗豐富、有此特長的老師傅來操作。其二、費時。每次更換需要做兩次對接,一次需要接將近一個小時,人為地加大了作業(yè)時間。其三、費神。兩根都近500米的鋼絲繩要從機器房出發(fā),到后大梁、小車架、吊具、前大梁,再回到小車架、吊具、后大梁、直至回到機器房,其間經(jīng)過近二十個滑輪、十多個托輥。由于接頭比較大,每經(jīng)過一個滑輪就要有人看守,而且緩慢通行,時不時還要中斷一下,整個作業(yè)進程被肢解七零八落,很是傷腦筋。其四、安全系數(shù)不高。因為經(jīng)過的滑輪、托輥較多,難免有時要卡住,如果傳送信息不清楚、不及時,導(dǎo)致來不及停車,接頭拉脫事小,鋼絲繩砸下來造成事故就嚴重了。 對于新、舊鋼絲繩的對焊技術(shù)在實踐中的應(yīng)用,我們慎之又慎。為此我們特地作了一次鋼絲繩對焊的抗拉實驗,結(jié)果相當令人滿意。也正是有了這令人信服的實驗作為奠基石,我們順利地完成了兩部橋吊鋼絲繩的更換。通過技改在實踐中的應(yīng)用,我們認為它有以下幾點優(yōu)點:第一、易操作。只需將新、舊鋼絲繩頭子對焊起來,焊疤打磨光滑即可。第二、省時。整個焊接過程不過十來分鐘,較以前節(jié)省了近兩個鐘頭,更重要的是穿過滑輪、托輥的速度也相應(yīng)可以快些,有效地縮短了整個作業(yè)時間。第三、省事。打磨光滑的接頭跟鋼絲繩本身直徑?jīng)]什么兩樣,很容易通過滑輪、托輥,一般不需要派人員看守。第四、安全系數(shù)高。也正因為很容易通過滑輪、托輥,卡住的幾率很少,保證了安全系數(shù)的提高。 永嘉公司工程部:林益天
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